客户案例
化工企业VOCs治理案例:转轮浓缩+催化燃烧方案执行与效果
本案例详细记录了格丽特为某化工企业提供VOCs治理的全过程。该企业排放含苯系物废气,浓度高、风量大,原有设施效率低,面临环保处罚风险。格丽特技术团队现场勘查后,设计了转轮浓缩+催化燃烧组合方案,实现了达标排放,运行成本降低30%。本文从客户背景、需求难点、方案设计、交付执行、结果反馈到项目复盘,完整呈现了治理思路与执行细节,适合有类似工况的企业参考。

某化工企业位于省级化工园区,主要生产涂料用树脂及助剂,排放含苯系物废气,风量80000m³/h,浓度1500-3000mg/m³。原有活性炭吸附设施效率低,面临环保处罚风险。
原有活性炭吸附工艺处理效率不稳定,活性炭更换频繁导致危废处置成本高,且场地有限无法扩建,急需高效、稳定、低运行成本的治理方案。
采用转轮浓缩+催化燃烧组合工艺:废气经沸石转轮浓缩后,进入催化燃烧装置氧化分解,实现达标排放。系统自动化控制,利用氧化放热降低能耗。
设备制造完成后,利用客户停车检修窗口期15天完成安装调试。连续72小时监测,出口VOCs浓度稳定在20-40mg/m³,对操作人员进行了系统培训。
排放达标,运行成本降低30%,客户对方案和服务表示满意,签订了后续维护协议。
过程记录
执行过程、资料变化和复盘结论
案例页只展示准备好的项目过程记录,不补写客户事实或夸大结果。
资料表
问题处置时间线
本表按阶段记录了从问题出现到最终解决的全过程,包括各阶段的问题表现、处理动作和结果记录,帮助客户了解治理思路和实际效果。
| 阶段 | 问题表现 | 处理动作 | 结果记录 |
|---|---|---|---|
| 原有设施运行期 | 活性炭吸附效率下降,尾气浓度接近限值 | 评估改造可行性,联系格丽特现场勘查 | 确定转轮浓缩+催化燃烧方案 |
| 方案设计阶段 | 场地有限,无法扩建 | 利用原活性炭塔位置布置转轮,催化燃烧装置就近安装 | 方案通过客户评审,满足空间和工艺要求 |
| 设备制造与安装 | 需在停车检修窗口期内完成 | 15天完成旧设备拆除、新设备安装和管道连接 | 安装顺利,无安全事故,气密性测试合格 |
| 调试与验收 | 需验证系统稳定性和排放达标情况 | 连续72小时监测,培训操作人员 | 出口浓度20-40mg/m³,低于80mg/m³限值,验收通过 |
资料表
跟进结论与预防动作
本表总结了项目各环节的跟进点、根因判断、预防动作及关联标准,为类似项目提供经验参考,帮助客户和团队持续改进。
| 跟进点 | 根因判断 | 预防动作 | 关联标准 |
|---|---|---|---|
| 原有活性炭吸附效率下降 | 活性炭饱和快,更换周期短,效率随运行时间衰减 | 选用转轮浓缩替代活性炭,吸附材料寿命长且效率稳定 | 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》HJ 2026 |
| 场地限制无法扩建 | 原活性炭塔占地小,新设备需紧凑布置 | 采用转轮浓缩+催化燃烧一体化设计,利用原位置 | 《化工建设项目环境保护设计规范》GB 50483 |
| 停车检修窗口期短 | 企业生产计划紧凑,施工时间有限 | 提前预制设备,制定详细施工计划,加班加点 | 《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358 |
| 排放达标确认 | 需确保系统长期稳定运行,不出现波动超标 | 安装连续在线监测系统,设置报警阈值,定期校准 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB 37824 |
案例上下文化工企业VOCs治理案例:转轮浓缩+催化燃烧方案执行与效果
我们是一家化工企业,需要处理高浓度有机废气。格丽特团队现场勘查后设计了RTO+活性炭吸附方案,排放浓度稳定低于20mg/m³,顺利通过环保验收。
张建华化工企业环保负责人
废气排放达标率100%,验收一次性通过。案例上下文化工企业VOCs治理案例:转轮浓缩+催化燃烧方案执行与效果
园区统一建设污水处理站,格丽特提供了从设计到运营的全套服务。他们选用的MBR膜系统占地小、出水稳定,COD去除率在95%以上。
李敏工业园区项目主管
园区污水稳定达标排放,运维成本降低20%。案例上下文化工企业VOCs治理案例:转轮浓缩+催化燃烧方案执行与效果
我们工厂搬迁后需要重建环保设施,格丽特在短时间内完成了方案设计和设备安装,调试期间全程驻场,确保生产衔接顺畅。
王伟制造企业生产经理
新厂区环保设施提前15天投运。案例上下文化工企业VOCs治理案例:转轮浓缩+催化燃烧方案执行与效果
环保督查限期整改,时间非常紧。格丽特团队加班加点,从勘查到交付只用了28天,设备运行稳定,完全满足新标准要求。
陈芳食品企业环保专员
整改提前完成,避免停产损失。背景
某化工企业位于省级化工园区,主要生产涂料用树脂及助剂,生产过程中产生大量含苯、甲苯、二甲苯等苯系物的挥发性有机废气。该企业原有废气处理设施采用活性炭吸附工艺,因风量大、浓度波动大,活性炭更换频繁,处理效率逐年下降,尾气排放浓度多次接近排放限值,面临环保部门限期整改的压力。
企业环保负责人曾尝试对原有设施进行改造,但受限于场地空间和工艺适配性,改造方案始终未能落地。与此同时,园区环保监管力度持续加强,企业急需一套高效、稳定、运行成本可控的VOCs治理方案,确保长期合规生产。
格丽特技术团队受邀前往现场勘查,详细了解了企业生产工艺、废气排放特征、现有设施状况及场地条件,为后续方案设计奠定了扎实的数据基础。

需求
客户的核心需求是解决废气达标排放问题,同时兼顾运行经济性。具体而言,废气风量为80000立方米/小时,入口VOCs浓度在1500-3000mg/m³之间波动,要求处理后排放浓度低于80mg/m³,符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》。
原有活性炭吸附工艺存在两大痛点:一是活性炭吸附饱和后需要频繁更换,危废处置成本高;二是吸附效率随运行时间下降,无法稳定满足排放要求。客户希望新方案能实现连续稳定运行,减少耗材更换频率,降低综合运行成本。
此外,客户场地有限,无法大面积扩建,要求新设备在现有设施基础上改造,尽量利用原有管道和基础,减少土建工程量。同时,设备需具备自动化控制功能,减少人工干预,便于日常运维。
方案
格丽特技术团队经过多轮论证,最终确定采用“转轮浓缩+催化燃烧”组合工艺。该方案的核心思路是:利用沸石转轮将低浓度、大风量的废气浓缩为高浓度、小风量的气体,再送入催化燃烧装置进行氧化分解,实现高效净化。
具体流程为:废气经预处理去除颗粒物后,进入沸石转轮吸附区,VOCs被吸附在转轮上,净化后的气体直接排放;吸附饱和的转轮旋转至脱附区,用少量热空气将VOCs脱附出来,形成高浓度废气;脱附后的高浓度废气进入催化燃烧装置,在催化剂作用下于300-400℃氧化分解为二氧化碳和水,同时释放热量用于维持脱附温度,降低能耗。
方案充分利用了现有场地,将转轮浓缩装置布置在原活性炭吸附塔位置,催化燃烧装置安装在邻近空地上,仅新增少量管道连接。整套系统采用PLC自动控制,实时监测排放浓度、温度、压差等参数,运行数据可远程查看。

交付
项目交付分为三个阶段:设备制造、现场安装和调试运行。设备制造阶段,格丽特按方案设计完成了转轮浓缩装置、催化燃烧装置、管道及控制系统的生产,并进行了出厂性能测试,确保设备符合设计要求。
现场安装阶段,我方工程团队驻场施工,利用企业停车检修窗口期,仅用15天完成了旧设备拆除、新设备安装和管道连接。施工过程中严格遵循安全规范,未发生任何安全事故。安装完成后,对整套系统进行了气密性测试和电气调试。
调试运行阶段,连续72小时监测排放数据,结果显示:出口VOCs浓度稳定在20-40mg/m³之间,远低于80mg/m³的排放限值;系统运行平稳,自动控制逻辑正常。同时,我方对客户操作人员进行了系统培训,包括日常操作、参数调整、故障处理及维护保养等内容,确保客户能够独立运维。
结果
项目投运后,废气排放完全达标,环保部门多次突击检查均未发现超标情况。客户环保负责人表示,新系统解决了长期以来的排放隐患,企业可以安心生产。
运行成本方面,相比原有活性炭吸附工艺,新方案的综合运行成本降低了约30%。主要体现在:不再需要频繁更换活性炭,危废处置费用大幅减少;催化燃烧装置利用废气氧化释放的热量维持脱附温度,天然气消耗量较低;系统自动化程度高,人工巡检频次降低。
客户对格丽特的专业能力和服务态度给予了高度评价,认为方案设计合理、施工组织高效、调试过程配合紧密。项目验收后,双方签订了后续维护服务协议,格丽特定期派技术人员回访,确保系统长期稳定运行。

复盘
项目复盘过程中,格丽特技术团队总结了几个关键成功因素。首先是前期现场勘查充分,准确掌握了废气成分、浓度波动范围和场地限制,为方案设计提供了可靠依据。其次是方案选型合理,转轮浓缩+催化燃烧组合工艺在化工行业VOCs治理中具有成熟应用,技术风险可控。
施工阶段的高效组织也是项目顺利交付的重要保障。利用客户停车检修窗口期集中施工,减少了对企业生产的影响。同时,与客户保持密切沟通,及时协调现场问题,确保了工程进度和质量。
从长远运维角度看,自动化控制系统和远程监控功能为客户日常管理提供了便利,也降低了运维成本。后续维护服务协议的签订,进一步巩固了双方合作关系,也为格丽特积累了化工行业VOCs治理的宝贵经验。
相关问题
转轮浓缩+催化燃烧方案适合哪些工况?
该方案特别适合大风量、中低浓度(几百至几千mg/m³)的VOCs废气治理,常见于化工、涂装、印刷、电子等行业。对于浓度波动较大的工况,转轮可以起到缓冲和稳定作用。如果废气中含有高沸点物质或颗粒物,需增加预处理措施。
相比活性炭吸附,转轮浓缩方案有哪些优势?
主要优势包括:转轮吸附效率高且稳定,使用寿命可达数年,无需频繁更换吸附材料,危废产生量极少;催化燃烧可将VOCs彻底氧化分解,无二次污染;系统自动化程度高,运行成本低。初始投资虽高于活性炭,但综合运营成本通常可在1-2年内收回。